选矿生产中存在的问题及设备改造成果
原选矿生产中存在的问题
(1)选矿中破碎筛分流程是重要的组成部分,破碎系统2台圆锥破碎机超期服役,又因种种原因暂时不能更新,生产中故障率较高;预先筛分和检查筛分筛分效率低;中、细碎圆锥破碎机2#、5#给料皮带运行速度快,手工除杂困难,易堵塞破碎机。这些因素导致整个破碎系统生产效率低,产品粒度大。
(2)磨矿分级系列多,操作管理困难,工艺条件不易控制。精矿再磨系统MQG1500×3000球磨机使用年限长,老化严重,事故率高;旋流器工作不稳定,分级效率低,再磨产品细度偏粗,直接影响氰化指标。
(3)浮选系统二次精选作业精选时间过长,精矿富集比低,仅为1.1。而由工艺矿物学研究结果可知,下部中段矿石中硫化物含量减少,自然金含量增加,精选时间过长容易使自然金被污染而损失。
(4)氰化浸出作业氰化钠单耗居高不下,有时达到10kg/t以上,药剂成本过高。
(5)生产用水紧张、水质差等总理制约着生产的顺利进行。
选矿技术改造及效果
(1)将破碎振动筛骨架管换成厚壁无缝钢管,并将筋板全部改成凹槽形式,提高了筛体的整体强度,同时将筋板由原来的7根改为3根,增加了近30%的筛分面积。通过改造,极大地提高了筛分效率,缩短了开车时间,每年可节电12.7万kW.h,价值6.3万元。
(2)将破碎系统原8#、11#破碎产品运输皮带合并,用长传动丝杠作牵引装置,对拉紧装置进行改造,解决了原11#皮带的跑偏和打滑问题,简化了操作,每年可节约备件和电能消耗约5.2万元。将2#、5#圆锥破碎机给料皮带带速由1.25m/s降至1.0m/s,皮带宽度由650mm加宽至800mm,降低了手选除杂难度和圆锥破碎机的故障率,提高了圆锥破碎机的破碎效率。
(3)选用1台MQG2700×3600型球磨机代替原来的3台MQG2100×2200型球磨机,与1台2FLG-2000螺旋分级机配合,简化了磨矿操作,节省了备件库存费用,稳定了入选矿浆的浓度和细度,磨矿工艺流程进展显著。
(4)精矿再磨系统选用1台MQY2100×3000型球磨机代替原2台MQY1500×3000型球磨机;分级设备改为聚氨酯材质的旋流器组,配有压力显示装置,安装维护方便,分级效率高于原旋流器5个百分点左右。安装使用后,再磨细度合格率提高了12个百分点,-0.043mm含量提高了4个百分点,氰化回收率提高了0.28个百分点。
(5)先后对氰化作业的φ12m单层浓密机、洗涤作业的φ12m三层浓密机进行了高效化改造,给浓密机安装给矿缓冲脱气槽,并在中心给矿处安装给料竖桶,桶下安装扩散板。改造后浓密机运行稳定,贵液跑浑现象消失,回水质量得到了很大改善。
相关文章:
合理制定选矿工艺保证自已的利益价值选矿作业中砂泵各个参数的计算方法如何选择重介质选矿的加重剂?选矿前的磨矿作业要求选矿设备生产能力的计算方法有哪些?红星研究选矿工艺流程中破碎和粉磨作业的能耗
上一篇: 合理制定选矿工艺保证自已的利益价值下一篇: B7100型反击式破碎机的性能介绍